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杨春燕
年加入中车风电产品事业部天津工厂,现负责天津工厂一车间成型工艺工作。年起,她开始从事风电叶片成型工艺,8年来,她积累了丰富的叶片制作经验和现场应急处理能力,并在年被评为风电产品事业部先进个人。
自加入天津工厂以来,杨春燕一直负责壳体、附件的成型工艺管理。说起她,身边的同事都说,别看杨姐平时总是笑呵呵,说起话来柔声细语,工作中可是干脆利落,说干就干。
在负责56.5附件生产中,杨春燕发现灌注胶液耗费量非常大。导流网上浸满了胶液,注胶管中也有很多存胶。这些辅材消耗了大量胶液,无疑是巨大浪费。如何才能减少这些不必要消耗?
经过仔细分析,杨春燕发现了端倪。原来导流网规格和铺设位置、欧姆管的规格、欧姆管开关管方式等多方面原因造成了灌注胶的损耗。
找到根源就好对症下药。为了论证改进的效果,杨春燕一头扎进实验室。经过反复验证,面前的难题一点一点化解开来。
欧姆管型号优化原有的欧姆管直径25毫米,管内存了厚厚的胶,杨春燕开始尝试更细的欧姆管。先后尝试了16毫米、20毫米两种规格,发现两种欧姆管都减少了存胶量,而且越细的存胶越少。16毫米欧姆管真的是最佳选择吗?杨春燕仍旧不踏实,又在现场做起了实验。对比结果出乎意料。在注胶口位置相同的情况下,由于16毫米口径的注胶管灌胶时间更长,用胶量反而更多。最终20毫米直径的欧姆管被确定下来。
导流网优化杨春燕尝试将导流网幅宽由mm调整为mm,缩小抽气边距离,同时对下表面导流网的铺设位置距离模具竖直边也调远了2厘米,上表面导流网的位置和铺设方法也进行了微调。不要小看这小小的2厘米,不但加快了注胶速度,也使每套大梁节省了20公斤的用胶量。
欧姆管开管方式优化以前大梁灌注时,欧姆管一直是全开状态,大家普遍认为欧姆管开的越大,注胶越快。但成型后的大梁往往走胶不均匀,还要重新打磨,增加了工作量。难道没有更好的方式吗?杨春燕反复试验,发现,灌注开启后15分钟内采用开半管灌注方式,然后再完全打开,用胶量也更少,注胶时间不增反降。
小改善,大节约精益求精的态度,过硬的技术水平,看似不起眼的改善,带来惊人的经济效益。经测算,改善后每套大梁灌注胶使用至少可节约元,加上腹板优化,年度可节约成本55余万元。
杨春燕不仅对待自己的工作脚踏实地,严谨认真,对年轻的工艺员的指导和培养也是毫无保留。她喜欢带他们下现场,实地去解决问题。她说:“作为技术人员,现场是我们的阵地,工艺优化是我的职责,守好阵地,尽职尽责,才不愧于公司赋予我的使命。”
天津工厂王会娟供稿
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